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小技改实现装置零排放生产

栏目:新闻

上传时间:2019-04-25

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【奋斗关键年 谱写新篇章】小技改实现装置零排放生产 
【口播】近日,上海石化塑料部生产丙丁发泡新产品的聚丙烯联合装置,通过巧妙修改设备尺寸,成功化解环保难题,实现了老装置零排放生产新产品的目标,请看报道。
上海石化聚丙烯联合装置有两条生产线,都是上个世纪90年代初投产。近年来,随着越来越多新产品的投产,丙烯压缩机出现了送气能力不足的状况。
【采访】上海石化塑料部副经理 胡雄
PP(聚丙烯)的新产品主要努力方向是在我们丙丁发泡这一块,它的生产量是越来越大,对我们整个offgas(返回丙烯)管线实际上是有一定的压力。
原来,随着新产品产能的增加,本应该通过丙烯返回管线,实现循环利用的原料丙烯,也同样增加了,由于返回流程上存在设备瓶颈,这些丙烯只能排向火炬,既浪费又不环保。为了解决这个难题,管理人员查阅了装置的原始设计资料,最终,从丙烯压缩机转速数据当中找到了灵感。
【采访】上海石化塑料部聚丙烯联合装置主任 张锋
所以我们改变了它一个皮带轮 皮带轮改小一点,就相当于增加压缩机的转速。
皮带轮改小后,仅仅投用了几分钟,丙烯返回线上的回流阀阀门开度就出现了令人期待的变化。
【采访】上海石化塑料部聚丙烯联合装置主任 张锋
这个时候比如说压力达到4公斤以后,回流阀以前是0%的,现在可以达到50% 、60%。
最终随着返回量的增加,这部分原来只能通过火炬排放掉的丙烯原料,得到了再利用,聚丙烯装置也实现零排放生产新产品的目标。
邓昊 王佳麟 孔敏报道
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